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汽车铝合金转向节结构优化

时间:2022-10-21 19:30:05 来源:网友投稿

zoޛ)j馐%J.̃M�c�	R v工作中的经验,并采用软件模拟优化的方法,找到比较合理的产品结构,并在试验阶段对优化的结构进行了验证,在实际生产中取得了很好的效果。转向节原始结构如图1所示。

2 模拟结果与分析

2.1 充型过程模拟分析

图2为铸件充型阶段不同充型百分比时的形貌图。可以看出,金属液体通过浇口上升,然后沿法兰平面向周围底端流动,充满底端中心区域后再沿铸件各个加强筋向上填充;整个充型过程中,金属液体流动较平稳,未发生铝液飞溅及卷气的现象,充型后铸件温度场分布合理。

2.2 凝固过程模拟分析

铸件凝固过程温度场数值模拟是预测铸件中产生缩孔和缩松缺陷的基础和主要依据,通过凝固过程温度场的数值模拟,可以直观地看出凝固过程中铸件各部分的温度分布和变化过程,这对于改进铸件工艺,以及提高铸件质量和经济效益都具有极其重大的意义。根据凝固末期的温度梯度的大小,采用温度梯度法来预测和分析缩孔缺陷的发生。在充型过程完成后,凝固过程开始至完成这一阶段的液固体积比情况如图3所示。相对于中心法兰面区域而言,顶端减震器孔及转向臂区域优先凝固。由于铸件结构的限制,在减震器孔两侧及转向臂与中心区域交接位置的壁厚都比较薄,凝固时体积收缩过快而得不到补偿。因此,预测出在减震器孔顶端及转向臂位置将会产生缩孔、缩松缺陷。

3 结构优化方案

针对出现缺陷的减震器孔及转向臂两个位置,需要增加这两个位置的补缩通道,保证减震器孔顶端及转向臂末端的补缩效果,故在减震器孔处缩短抽芯的长度,在减震器孔底部增加材料。在转向臂与中心区域交接位置的减重窝处,减少减重窝的深度,增加该位置的壁厚。更改示意如图4。

4 结构优化后的模拟

4.1 充型过程模拟分析

鉴于以上数值模拟结果与分析,对产品结构进行一定的优化,进而改进凝固工艺条件。采用增加铸件壁厚的措施,对填充和凝固过程再次进行模拟。图5为改进后合金液充型过程的模拟结果。可以看出,整个充型过程,金属液面比较平稳,未发现卷气缺陷的产生,充型后铸件温度场分布合理。

4.2 凝固过程模拟分析

图6为凝固过程中合金温度场的分布图。从模拟结构可以看出,从减震器孔顶端及转向臂末端开始,铸件实现顺序凝固,不会出现液相孤岛,进而防止了缩孔缺陷的产生。

5 结果验证及结论

通过对差压铸造模拟仿真,获得了浇注过程中温度场 、流场和浇注各分阶段时间及凝固过程,预测出了两处潜在的缩孔缺陷,针对模拟结果进行分析后发现,造成缺陷的主要原因在于铸件凝固过程中补缩通道窄,补缩不及时导致出现缩孔。对产品结构进行优化,增加铸件壁厚,增大补缩通道,再次进行铸造过程模拟,发现缺陷得到改善。如图7所示。

利用模拟得到的初版工艺参数,并在产品试制过程中逐渐进行完善,对生产的铸件进行X光探伤分析,如图7结果显示铸件内部质量良好,未出现大量的缩孔、缩松及其他缺陷,此次对产品结构的优化得到了显著的效果,提高了产品质量,从而使降低了车辆在行驶过程中由于外力冲击引起的交通事故,大大提高了车辆的安全性和舒适性。

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